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盛鲁电厂:“六比六争”显成效 创新创造出价值

作者: 李庆波   发布日期: 2022年04月02日   来源: 盛鲁能化

“咱们电厂烟气污染物在线监控系统一共12套,一台采样泵将近两万,那我们攻克了维修的难题,不就一下子节省了20多万啊!”在盛鲁电厂2号锅炉CEMS小室现场,几个刚刚完成脱硝出口采样泵更换工作的维修人员一边收拾工器具,一边乐呵呵的分享着成就。连日来,他们自主维修了进口的烟气污染物在线监控系统主设备,保障了机组的安全稳定运行,为盛鲁电厂首季“开门红”打下了坚实的基础,这也是鲁电厂大力开展“六比六争”活动,指标对标的一个缩影。

据了解,盛鲁电厂CEMS(烟气污染物在线监控系统)主设备及配套采样泵均选用的是国外品牌,全电厂共计12套,主要用于监控环保参数,是电厂环保生产的重要保障,也是该电厂开展“优化指标创实效”小指标竞赛中的重点监测设备,在运行人员巡视中发现传输数据异常后,该电厂检修维护部第一时间组织人员开始对该设备进行维修。

“一般遇到这类设备数据异常的情况,大都采用的是联系厂家维修或者重新更换新设备,但该设备属于国外进口,采购周期长、厂家维修价格高,加之当前疫情形势,我们想着通过自己的努力把它给攻克了,这样所有的麻烦都迎刃而解”。工作人员告诉笔者。

面对进口设备结构复杂、技术含量高、缺少资料图纸等诸多困难,盛鲁电厂转变观念,积极创新,在向周边同类型机组的电厂咨询、与厂家视频沟通交流的同时,该电厂检修人员自主学习,对照制造厂家的说明书,认真研究、仔细琢磨,对设备的特点、特殊的检修工艺、工器具的使用等首先从理论上进行消化,对各种存在的问题提前进行预想。他们还大胆实践,从旧采样泵的最外层开始拆检,到无法继续进行的时候,就从网上查找资料并咨询厂商代表,确保能够真正明白工作原理及内部结构,在既没有维修经验、详细资料,也没有专用工具的情况下,循序渐进,一点点攻克。

特别是在拆除取样泵膜片时,由于空间狭小,膜片卡在泵头里面,反复试验均无法拆除,膜片尺寸大而泵头孔径小的问题一直困扰着整个改造工作进程,专业技术人员反复试验,终于结合“热胀冷缩”的原理,通过泵头加热,将膜片取出,并用最快的速度完成了后续的拆解、隐患排查和损坏部件更换等工作。

自主完成第一台采样泵维修并经过24小时空载试运,确保环保设备运行良好后,该电厂相继完成了两台设备的维修,自此盛鲁电厂不但完全拥有了自主维修进口采样泵的能力和经验,不再单纯依赖国外供应商,同时节约了生产成本,保证了环保参数正常、可控,为盛鲁电厂安全、环保运行贡献出自己的力量。