盛鲁电厂投产以来,加快实施燃煤降本、技术降本、管理降本“三个降本”活动,积极对标机组设计参数、行业一流电厂标准,坚持问题导向,精准查找降本课题,深入挖掘内部潜力。
“我们从细处着手,从小指标上对标先进单位,环比、同比厂内水、电、煤、油消耗情况,梳理出耗能较高的指标系数,成立攻关小组,确立攻关课题,实现降本增效,目前电除尘调整优化就已经取得了很好的效果。”盛鲁电厂发电运行部部长王涛说。
盛鲁电厂采用高效五电场低低温静电除尘器,所有电场使用高频电源供电,在对标中发现电除尘总电耗较高成为影响厂用电率重要因素之一。攻关小组成员制定措施,进行了设备治理,将电除尘出口、脱硫入口粉尘仪重新调整校正,使数据能够实时、准确反映除尘设备的运行状况,并挖掘优化电除尘控制系统,实现高频电源脉冲供电功能。面对工作量大,负荷多变等困难,攻关小组人员守在集控室里,记录每一次操作的操作参数,大胆试验。
“已到达电除尘顶上,请把一电场阳极板的振打周期调整成刚才拟定好的参数,并监视电脑上粉尘浓度值是否有波动。”
“收到,参数已经调整好了……刚才粉尘浓度值出现了波动,已经将调整前后的数值、及波动值和时间记录。”
在参数调配中,攻关小组成员一边调试一边记录。经过一个多月来的摸索、分析、总结以及反复地试验,在机组50%负荷及以下时退出2号机组四电场高频电源运行,并逐步对比降低各电场高频电源功率。经过一次次试验和尝试调整,数据采集、比对分析,现场设备运行特性摸索和优化调整,查阅投产调试数据,咨询厂家专业人员,电除尘参数指标终于获得了重大突破,日耗电量降至3.20万kWh以内,厂用电率下降0.20%,超过设计值,达到国内同级别机组先进水平,预计全年单台机可增加收入270万元。
该电厂副总经理、安全总监柳洪涛介绍:“针对机组运行方式的不同,盛鲁电厂调整优化了系统各项运行指标,减少系统热损失,达到最优运行状态。同时还严格控制环保运行参数调整,把烟尘、二氧化硫、氮氧化物重要环保参数控制在最优范围,并在机组辅机出力满足的情况下,选择最优运行方式,有效节省用电,提高了机组运行的经济性能。”
下阶段,盛鲁电厂还将继续对1号机组电除尘进行综合治理,同时计划利用信息化手段将研究成果写入控制系统,实现电除尘能够根据负荷、煤量、出口粉尘浓度闭环调整各电场出力,达到最佳运行效果。